客户案例|生产线风机振动偏高,现场动平衡校正恢复稳定运行

核心亮点:

在制造型企业的生产系统中,风机属于典型的连续运行设备,一旦振动异常,不仅影响自身寿命,还可能对整条产线的稳定性造成影响。某华东地区生产企业在日常巡检中发现,一台用于工艺排风的离心风机运行振动持续偏高,轴承噪声明显增大,虽暂未停机,但已对设备长期运行安全产生隐患。

 为避免突发故障影响生产,客户联系 昆山金斗云测控(GOC测控),希望通过现场证明手段判断问题根源,并在不停机或短停机条件下完成处理。

 

一、现场检测与问题初判

 我司工程师到达现场后,对风机结构及运行工况进行了确认。该风机转速稳定,近期未进行过系统性检修,但曾更换过叶轮并进行简单清理。工程师首先在风机轴承座及关键方向布置测点,采集振动数据。

 从检测结果来看,风机整体振动值明显高于正常运行参考水平,频谱中以转频为主的单一频率成分较为突出,且倍频特征不明显。结合现场情况判断,该振动特征更符合转子不平衡引起的典型表现,而非轴承或对中问题。

二、使用 X BALANCER+ 进行现场动平衡校正

 在明确问题性质后,工程师采用 X BALANCER+ 现场动平衡仪 对风机进行单面动平衡校正。该设备适合风机、电机等常见旋转设备的现场应用,可在不拆卸设备的情况下完成平衡调整。

 校正过程中,工程师根据采集到的振动幅值与相位信息,计算配重位置与配重量,并在叶轮指定位置进行调整。整个校正过程严格按照现场安全规范执行,确保设备与人员安全。

三、校正效果与运行改善

 完成动平衡校正后,工程师再次对风机进行振动复测。结果显示,风机整体振动值明显下降,转频成分得到有效抑制,运行噪声明显改善。轴承部位振动水平回落至合理范围,设备运行状态趋于平稳。

 客户在后续运行观察中反馈,风机运行更加平顺,异常声响消失,设备状态恢复到可控范围内,为生产线的稳定运行提供了保障。

四、案例总结

 本次风机振动案例中,通过现场振动检测明确问题性质,并借助 X BALANCER+ 动平衡仪 实施针对性校正,在较短时间内解决了困扰客户的运行隐患。相较于拆机返厂或盲目更换部件,现场动平衡校正更加高效、经济,也更符合连续生产企业的实际需求。

 **昆山金斗云测控(GOC测控)**长期提供风机、电机、泵类、压缩机等旋转设备的振动检测与现场动平衡校正服务,通过数据分析帮助客户准确判断问题来源,避免不必要的维修投入。